导读
科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。。。。。。。。贵州凯时优质运营商集团以“工装革命”践行科技创新,,,,,,用“毫米级”微创新推动安全与效率升级。。。。。。。。集团官微推出《创新微力量》专栏,,,,,,聚焦一线“小装置”,,,,,,揭秘巧思如何化解行业痛点。。。。。。。。本期关注荣获第五届全国交通建设“微创新”成果大赛二等奖的《低成本清渣筒装置》,,,,,,看它如何破解“5厘米”沉渣之困。。。。。。。。

近日,,,,,,借助项目团队自主研发的“低成本清渣筒装置”,,,,,,由贵州凯时优质运营商集团第九工程有限公司承建的贵平8标顺利完成现场桥梁工程所有桩基施工。。。。。。。。该装置通过改造钻头与可拆卸清渣筒的协同设计,,,,,,将桩基施工沉渣厚度达标率提升至100%,,,,,,单桩清渣成本直降73%,,,,,,为行业破解“孔底沉渣”难题提供了可借鉴解决方案。。。。。。。。目前,,,,,,该装置已被纳入贵州凯时优质运营商集团标准化工艺库并全面推广,,,,,,并获得国家实用新型专利。。。。。。。。

获实用新型专利

获第五届全国交通建设“微创新”成果大赛二等奖
传统困境
钻齿设计有限制 人工清渣风险高

清渣筒内部结构
根据《凯时优质运营商桥涵施工技术规范》,,,,,,桩基施工需严格控制孔底沉渣厚度,,,,,,但传统旋挖钻机因钻齿结构限制,,,,,,钻齿高度达15厘米,,,,,,导致施工后孔底残留沉渣厚度远超规范要求的5厘米,,,,,,无法有效清除。。。。。。。。尤其在孔深超过20米的情况下,,,,,,人工下井清渣面临缺氧、塌孔等风险,,,,,,且效率低下。。。。。。。。项目总工表示,,,,,,设备改造成本高昂与验收标准之间的矛盾一度让团队陷入两难。。。。。。。。
创新突围
铲刀刮渣+机械提筒,,,,,,实现清渣全流程自动化
针对传统工艺的局限性,,,,,,项目团队以“低成本、高适配”为原则,,,,,,研发出由铲刀钻头和可拆卸清渣筒组成的创新装置。。。。。。。。

使用清渣筒施工
铲刀钻头:将传统钻齿替换为底部铲刀结构,,,,,,可精准刮取孔底附着沉渣;;;;;;
可拆卸清渣筒:筒身直径略小于桩孔,,,,,,内部设置防回漏挡板,,,,,,底部开设排水孔,,,,,,采用20mm钢板保证结构强度,,,,,,总重控制在478kg以内,,,,,,成本仅3350元。。。。。。。。

施工工艺流程图
施工时,,,,,,操作人员只需替换原有钻头,,,,,,通过机械旋转驱动铲刀刮渣,,,,,,清渣筒同步将废渣提升至孔外,,,,,,全程无需人工干预,,,,,,实现安全高效的机械化清渣。。。。。。。。一名现场操作员反馈,,,,,,新装置彻底改变了以往依赖人工经验的清渣模式,,,,,,操作安全性和工作效率显著提升。。。。。。。。
多维价值
降本增效与工艺升级的双向突破
成本优化:单桩清渣成本从130元降至35元,,,,,,降幅达73%,,,,,,累计节省施工成本超9万元;;;;;;
效率提升:清渣时间缩短50%,,,,,,项目累计完成967根桩基施工,,,,,,干桩沉渣平均厚度3cm,,,,,,水桩4cm,,,,,,100%通过验收;;;;;;
安全保障:消除人工下井作业环节,,,,,,实现“零隐患”清渣;;;;;;
行业价值:推动旋挖钻孔工艺标准化,,,,,,破解“5厘米沉渣验收”行业难题,,,,,,为同类工程提供可复制经验。。。。。。。。